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礦井提升機電控系統(tǒng)集控改造及優(yōu)化


    提升機是礦井安全設備之一,其運行性能不僅直接影響到礦山的生產效率,而且影響到礦山的安全生產。

    主井提升系統(tǒng)承擔著礦石等的運輸工作,其安全和高效運行至關重要,但是目前國內大部分提升控制系統(tǒng)的自動化程度不高,人員較多,人為參與控制較多,對提升機運行的經濟性、安全性和穩(wěn)定性影響較大。

    隨著企業(yè)的發(fā)展,生產規(guī)模的擴大,礦井提升機更新?lián)Q代日益加劇,提升機傳動控制系統(tǒng)和信號操作系統(tǒng)等的安全穩(wěn)定的運行需要不斷升級。

    五礦邯邢礦業(yè)有限公司北洺河鐵礦主井提升系統(tǒng)為礦石提升井,年提升能力為 180 t。每年工作達8 000 h 以上,是對內創(chuàng)造產值,對外展示形象的窗口。通過多年系統(tǒng)優(yōu)化改造,年生產能力可達到 280t 以上。提升機的主要參數如表 1 所列。

1 提升機的主要參數

    提升機采用德國西門子 S7-400 S7-300 可編程控制器冗余控制,使用軟件和硬件多線制安全回路。

    電氣傳動系統(tǒng)采用電樞 12 脈動反并聯(lián),磁場恒定的傳動方案。西門子 6RA70 系列直流調速裝置為電樞和磁場的調節(jié)中心,調節(jié)電樞和磁場。

    上位計算機配備的 STEP7、WinCC 軟件實現(xiàn)對S7 的編程、調試,以及對系統(tǒng)的監(jiān)控等功能。

    隨著科技水平的不斷提高,西門子 6RA80 型直流傳動裝置逐步替代 6RA70 型直流傳動裝置。隨著“機械化換人,自動化減人”的不斷推進,降低工作人員勞動強度,控制各環(huán)節(jié),降低耗能,提高生產效率,提高高效安全的運行管理迫在眉睫。近日實現(xiàn)了提升機傳動系統(tǒng)從 6RA70 型直流傳動裝置升級為6RA80 型直流傳動裝置,并完成了提升機的“無人值守”改造。

    1 改造設計方案

    傳動系統(tǒng)采用西門子 6RA80 型直流傳動裝置12 脈動反并聯(lián)的設計方式。主控系統(tǒng)采用雙 PLC 控制,分別負責提升機工藝控制及軟件安全保護,兩套PLC 系統(tǒng)通過網絡通信進行數據交換,確保提升機安全運行。

    PLC 系統(tǒng)采用西門子 S7-31X-2DP 系列產品,該產品具有數字量、模擬量、高速計數等數據采集及處理功能,具有 MPI、PROFIBUS-DP、以太網等多種網絡通信功能,系統(tǒng)擴展能力強。

    采用以 PLC 自動控制技術和上位機監(jiān)控軟件WINCC 為核心的礦井提升機監(jiān)控系統(tǒng),以 STEP7 為下位機 PLC 軟件設計平臺,具有界面監(jiān)視、數據存儲查詢、故障數據分析和產量統(tǒng)計等功能。

    系統(tǒng)不斷完善,最大限度地減少了中間繼電器、時間繼電器、按鈕和信號燈的使用,控制電路簡潔,維護方便。

    增設溫度檢測系統(tǒng)和煙霧檢測報警系統(tǒng),對包括閘盤溫度、軸承溫度、主電動機溫度和液壓站溫度等進行統(tǒng)一檢測。煙霧檢測報警系統(tǒng)主要對檢測控制柜及卷揚操作室進行監(jiān)測監(jiān)控,并傳入主控系統(tǒng)進行統(tǒng)一控制。

    新系統(tǒng)采用了先進、可靠、成熟的網絡化分布式技術,大大減少了系統(tǒng)接線,提高了系統(tǒng)可靠性,減少了故障率,更易于操作,可大量節(jié)省人員配置,實現(xiàn)機房無人值守。

    系統(tǒng)采用位置、速度以及轉矩三閉環(huán)自適應控制功能,其動、靜態(tài)性能指標滿足提升機四象限運行要求,能夠按照預定的速度圖實現(xiàn)啟動、加速、等速、減速、低速爬行、停車等,且具有平穩(wěn)過渡的 S 曲線防沖擊功能,滿足提升所需過載能力和安全系數,提高提升效率,降低運行費用,大大減少故障時間,提高經濟效益。

    系統(tǒng)增加了遠程診斷,采用基于互聯(lián)網的 VPN 虛擬專用網絡通信保證網絡通信安全,通過 PLC 以太網模板、交換機及 VPN 路由器等硬件及專用軟件系統(tǒng),可通過遠程診斷系統(tǒng)對現(xiàn)場運行的提升機系統(tǒng)進行在線監(jiān)視和故障診斷,幫助現(xiàn)場工程師快速處理問題,減少故障處理時間,提高工作效率。

    2 系統(tǒng)優(yōu)化方案設計

    主井供電電壓正常為 6 200 V 左右,但變電所供電范圍存在較大的波動,且不平穩(wěn),如果有大型設備頻繁啟動,會造成電壓波動,對主井提升電控系統(tǒng)造成非常大的影響。電壓波動范圍沒有規(guī)律,需要長時間記錄找到規(guī)律來調節(jié)設備,使設備適應電壓波動。

    當全礦用電負荷較高時,主井供電電壓會降到6 000 V,用電負荷較低時,會升至 6 400 V,較大供電范圍對提升機運行的影響是非常大的。尤其在箕斗重載啟動階段,提升機主機供電電壓會降到 742 V,和正常提升機主機電壓 830 V 100 V 左右,對提升機及其相關設備產生非常大的影響。

    為了保證提升機安全穩(wěn)定的運行,主控系統(tǒng)對提升機設置了許多保護,比如主電動機超溫、過電壓保護、過電流保護和欠壓保護等。當主電動機電流和電壓超過或者低于設定值時,保護措施啟動,提升機停止運行,對提升機起到應有的保護作用。

    當主井供電電壓較低時,提供給提升機主電動機的電壓最低為 742 V,當主井提升機重載啟動時,壓降非常大,電壓值超過了直流傳動裝置設定的最低允許電壓,直流傳動裝置報 F60006 欠電壓故障,造成提升機重載急停,對提升機和鋼絲繩都造成非常大的影響。

    通過仔細觀察和記錄主井高壓進線側電壓的變化,尤其是大型設備啟動對電壓的影響,統(tǒng)計電壓值,總結規(guī)律,通過兩個辦法實現(xiàn)電控系統(tǒng)的平穩(wěn)運行。

    (1)如果長時間供電電壓偏低,調高主井供電電壓;

    (2)調整西門子 6RA80 型直流傳動裝置系統(tǒng)參數,使其符合主井供電電壓的波動特點。

    觀察主井提升機運行時啟動、加速、勻速和減速段電壓的變化情況,觀察不同時間段主井電壓變化情況,分析規(guī)律,確定傳動裝置參數修改范圍,根據參數修改范圍確定供電電壓報警值及報警值設置公式。最終確定 P078、P086、P351 P352 修改值。

    新主井提升電控系統(tǒng)在減速停車時,閘盤抱閘聲響較大,首先檢查液壓站油路及油質,發(fā)現(xiàn)并無異常,然后對閘電流進行分析,采用增加閘盤預貼值的方法減小抱閘運行距離。

    預貼值 (P087 P088)的設置,需要多次計算并進行試驗。預貼值設置太大,會提前抱閘,對閘盤、襯塊和鋼絲繩等都會造成影響;預貼值設置過小,抱閘聲響大且無法解除。需要反復多次試驗修訂預貼值設置大小,使閘盤抱閘聲響較大的情況得到解決,減少迅速抱閘對閘頭和閘盤的損傷。

    3 結語

    提升系統(tǒng)經過改造及優(yōu)化,使系統(tǒng)具備數字化、自動化、網絡化和信息化等先進功能,完全符合提升機工藝運行需求。系統(tǒng)控制精度高,操作簡單,維護方便,監(jiān)控、故障自診斷能力強。先進的診斷技術減輕了維護人員的工作壓力,提高并保證了設備使用率。不斷地優(yōu)化提升電控系統(tǒng),使提升電控系統(tǒng)和關聯(lián)設備的特性更加一致,保證了提升機的安全穩(wěn)定運行。改造后的提升機系統(tǒng)運行效果良好,滿足了現(xiàn)場生產要求,可供同行參考。

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